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안규복(Kyubok Ahn),강동혁(Donghyuk Kang),최환석(Hwan-Seok Choi) 한국추진공학회 2012 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2012 No.5
한국형발사체 3단에 사용될 7톤급 액체로켓엔진 연소기의 연소시험을 위해 기존 지상연소시험장 고주파 계측 시스템을 개량하였다. 본 논문에서는 개량된 고주파 계측 시스템의 설계 및 주요 기능을 설명하였다. The high-frequency data acquisition system of the rocket engine test facility has been updated to perform hot-firing tests of 7 ton-class liquid rocket engine combustion chambers which will be used for the third stage of the Korea space launch vehicle Ⅱ. The paper deals with the design of the updated high-frequency data acquisition system and explains its main functions.
안규복(Kyubok Ahn),강동혁(Donghyuk Kang),김문기(Munki Kim),임병직(Byoungjik Lim),김종규(Jong-Gyu Kim),서성현(Seonghyeon Seo),최환석(Hwan-Seok Choi) 한국추진공학회 2010 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2010 No.11
추력 75톤급 액체로켓엔진용 가스발생기의 초기 검증을 위해 축소형 모델에 대한 연소시험이 수행되었다. 본 논문에서는 축소형 가스발생기 연소시험 중 발생한 저주파 연소불안정에 대하여 분석을 수행하였다. Hot-firing tests were performed on a sub-scale gas generator for development of a 75 ton-class liquid rocket engine. This paper deals with the analysis results of low-frequency combustion instability that encountered during combustion tests of the gas generator.
안규복(Kyubok Ahn),김종규(Jong-Gyu Kim),조미옥(Miok Joh),김성구(Seong-Ku Kim),유철성(Chulsung Ryu),최환석(Hwan-Seok Choi) 한국추진공학회 2013 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2013 No.5
한국형발사체 3단에 케로신과 액체산소를 추진제로 하는 7톤급 액체로켓엔진이 사용될 예정이다. 본 논문에서는 7톤급 엔진 연소기에 적용될 재생냉각 연소실(노즐 팽창비 94.5)의 설계 및 열수력 해석 결과를 나타내었다. 또한 연소기 헤드의 평가를 위해 지상연소시험용으로 사용될 재생냉각 연소실(노즐팽창비 22.0)의 설계 및 제작에 대한 내용을 기술하였다. A 7 tonf-class liquid rocket engine using kerosene and liquid oxygen will be applied to the third stage of the Korea space launch vehicle II. The paper explains the design and heat/hydraulic analysis of a regeneratively-cooled combustion chamber with an expansion ratio of 94.5 for the 7 tonf-class engine. It also deals with the design and manufacture of a regeneratively-cooled combustion chamber with an expansion ratio of 22.0 for ground tests of mixing heads.
안규복(Kyubok Ahn),Kenneth Yu,윤영빈(Youngbin Yoon) 한국항공우주학회 2006 韓國航空宇宙學會誌 Vol.34 No.12
연소실 출구 노즐을 갖는 모델 덤프 연소기에서의 연소불안정과 스피커를 이용한 능동 제어의 가능성에 대한 연구를 수행하였다. 예혼합 가스의 유입속도, 연소실 길이, 당량비를 변화시켜가며 동압과 화염구조를 동시에 측정하였다. 유입속도와 연소실 길이는 텀프 연소기에서의 와류 생존시간에 영향을 주기 때문에, 연소길 길이가 길어질수록 그리고 유입속도가 작아질수록 연소불안정의 주파수는 작아지고, 동압에서 얻어진 최대 스펙트럼밀도 또한 전반적으로 작아지는 경향을 보였다. 당량비에 따라 불안정의 강도와 주파수 특성도 변했는데, 당량비의 증가에 따라 불안정 주파수와 연소불안정 강도는 증가하는 경향을 나타내었다. 폐루프 방식의 제어를 통하여 스피커를 이용한 능동제어는 이러한 혼합 acoustic-convective 모드 연소불안정으로 발생하는 와류의 발전을 감소시킬 수 있음을 확 인하였다. The combustion instability in a model dump combustor with an exhaust nozzle and the possibility of combustion control using a loudspeaker to these instabilities were studied. By changing inlet velocity, combustor length and equivalence ratio, dynamic pressure signals and flame structures were simultaneously taken. Because inlet velocity and combustor length affect the life time of vortex in the dump combustor, the results showed that as the combustor length increased and the inlet velocity decreased, the instability frequency decreased and the maximum power spectral density of the dynamic pressure generally decreased. Also, instability frequency and maximum power spectral density of the dynamic pressure increased with the increment of equivalence ratio. From the data of close-loop control, the optimum time-delay control using a loudspeaker was confirmed to be able to reduce the vortex shedding induced from the mixed acoustic-convective mode combustion instability.
안규복(Ahn, Kyubok) 한국산학기술학회 2015 한국산학기술학회논문지 Vol.16 No.5
100톤급 굴삭기에 장착할 수 있는 초대형 유압브레이커 개발을 수행하였다. 유압브레이커 설계에 앞서 타격에너지, 분당 타격수 등의 성능을 예측할 수 있는 유압브레이커 해석 방법에 대해 연구하였다. 해석 결과를 바탕으로 초대형 유압브 레이커의 설계 및 제작이 이루어졌으며, 유압브레이커가 성공적으로 작동함을 확인하였다. 실제 유압브레이커 작동 시 타격 에너지와 분당 타격수를 측정하여, 해석 결과와 비교하였다. 분당 타격수 해석 결과는 큰 오차 없이 실험 결과를 잘 예측하였 지만, 타격에너지 해석 결과는 실제 실험 결과와 매우 큰 차이가 나타남을 확인하였다. 초대형 유압브레이커를 성공적으로 개발하였으며, 향후 마찰, 유압회로 등을 고려하여 타격에너지 해석 방법을 보완할 예정이다. Development of a extra-large hydraulic breaker, which could be used for a 100 ton-class excavator were carried out Hot-firing tests were carried out. Before designing a hydraulic breaker, the analysis method to predict the performance such as impact energy and impact rate were studied. Based on the analysis result, the design and manufacture of a extra-large hydraulic breaker were performed, and the breaker were confirmed to operate successfully. The data of impact energy and impact rate were measured during the operation of the breaker, and were compared with the analysis result. The analysis result of impact rate anticipated well the test data, but that of impact energy showed a large difference with the test data. The extra-large hydraulic breaker were successfully developed and the analysis method of impact energy will be updated taking into account friction, hydraulic circuit, etc.
안규복(Kyubok Ahn),강동혁(Donghyuk Kang),김문기(Munki Kim),임병직(Byoungjik Lim),김종규(Jong-Gyu Kim),최환석(Hwan-Seok Choi) 한국추진공학회 2011 한국추진공학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.5
추력 75톤급 액체로켓엔진용 가스발생기의 초기 검증을 위한 세 번째 축소형 모델에서 연소시험이 수행되었다. 본 논문에서는 세 번째 축소형 가스발생기 모델의 연소시험 중 발생한 저주파 연소불안정에 대한 분석 결과를 기술하였다. 이러한 저주파 압력섭동은 연소실 압력, 산화제/연료 분사기의 차압과 연관된 것으로 판단된다. Hot-firing tests were performed on the third sub-scale gas generator for development of a 75 ton-class liquid rocket engine. This paper deals with the analysis results of low-frequency combustion instabilities that were encountered during combustion tests of the gas generator. The low-frequency pressure fluctuations seem to be related to chamber pressure and pressure drops through oxidizer/fuel injectors.